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商品基本信息

商品名称: 1756-CFM} 供应
商品编号: 1756-CFM} 
商品型号: 1756-CFM} 
积分点数: 99 点
市面价格: 1346 元
现售价格: 1346 元
库存量: 不限 个
浏览人次: 762
发 布 者: gw003
发布日期: 2019-10-28 09:36:06
商品介绍
1756-CFM}
本公司专业销售大型进口各种品牌DCS系统模块备件:
ABB Advant OCS,ABB MOD 30/MODCELL,ABB MOD 300,ABB Bailey INFI 90,
ABB Procontic,ABB Procontrol,
H&B Contronic,Moore APACS,Moore Panel Controllers,Rosemount RS-3,
Siemens Iskamatic,Siemens Simatic S5,Siemens Simatic C1,
Yokogawa Centum XL,Yokogawa microXL,
FOXBORO I/A,GE FANUC,
Honeywell QCS,Honeywell TDC系列,Honeywell S9000,
HITACHI,Mitsubishi PLC,Motorola MVME,ALSOM MVME,Other VME,TOSHIBA等大型模组,
 有着充足的库存,交货期快,库存价值大约3亿人民币,欢迎来电查询 
 
公司名称:厦门光沃自动化设备有限公司 
 
地址:厦门市海沧区沧湖东一里502号702室
                 
联系人:小吴 
 
手机:18064468920 
 
                
电话:0592-6803153 
 
传真:0592-5917519
                
邮编:361000 
 
网址: http://www.xmgwplc.com 控制系统存在的问题以及解决办法
  虽然SUND—BIRSTA公司的PCH—4KNA型打包机,是一套比较成熟的控制系统。但从几年来的使用情况看,仍然存在一些不完善的地方。笔者在全面分析控制系统软、硬件的基础上,对存在的问题进行了完善,下面试举几例。4.1 打包线抽紧的控制程序的改进
  打包线抽紧的动作过程,可分为两步进行:打包线刚开始抽紧的时候,压力瓣处于闭合状态。当被抽紧的打包线碰上压力瓣时,压力瓣张开,完成第一步抽紧。紧接着开始第二步抽紧,由于压力瓣的作用,第二步抽紧的拉力较小。在使用过程中发现,有时打包线的拉力损伤成品线材的表面,有时打包线无法完全被抽紧,形成“打大包”。从而影响成品的质量,用户对此反映强烈。通过对原程序的分析,发现压力瓣的张开是靠延时来控制的,是一个固定值,而打包线的抽紧是由液压马达来驱动。而在单位时间内,被抽紧的打包线的长度取决于液压油的压力、温度、流量等因素,是一个不可预测的变量。因此靠延时来控制压力瓣何时张开,并不准确,就形成了以上弊病:压力瓣太早张开,则打包线的拉力将损伤成品线材的表面;压力瓣太迟张开,则打包线无法完全被抽紧,形成“打大包”。通过对打包线抽紧过程的反复观察,发现抽紧用编码器的变化率在碰到压力瓣前后有明显的区别,于是本人修改了控制程序,以编码器的值的变化率来控制压力瓣的张开:当被抽紧的打包线碰上压力瓣之前,编码器的值的变化率大于80;而当被抽紧的打包线碰上压力瓣时,编码器的值的变化率小于80。实践表明,这种改进,效果明显。
  
4.2 升降台的控制程序的完善
  在自动打包过程中,升降台的提升分两次进行。第一次提升高度由延时来控制,第二次提升的高度由操作台的拨码开关来设置,靠编码器的值来控制。在使用过程中发现,第一次提升的时候,有一部分线卷会从C 型钩上落下,而第二次提升的时候,盘卷又经常无法达到所要求的高度。它不仅影响了打包质量,而且也影响了打包头的机械、液压元件的使用寿命。经分析发现,部分线卷从C 型钩上丢落,是由于第一次提升的高度太高造成的,为此修改了延时时间(由1秒改为0.5秒)。当操作台的拨码开关的设置值为最大时,升降台的液压缸还未能达到最大行程(还有50mm)。是由于程序中将最大提升高度锁定为200mm,而这个值太小。改为250 mm后,升降台的液压缸就能达到最大行程。
4.4安全防护装置的完善
  99年1月,有一位工人在处理K2打包头故障时,由于主操作台操作工操作失误,导致打包线击中头部,引发一起重大工亡事故。究其原因,是控制系统的安全防护性能不完善造成的:控制系统未考虑现场故障检修时,现场与操作台的安全连锁问题。为了杜绝此类事故的再次发生,本人在打包机的东西两侧各增加了一套安全防护装置,防护装置由硬件组成,并与系统控制连锁,两套装置的功能完全相同。在检修的时候,安全防护装置处于就地状态,此时主操作台的操作不起作用,而只有就地箱才能完成打包机的一系列动作,确保了检修人员的安全。5.故障诊断
  笔者自1997年起即在工厂从事西门子S5系列PLC的工作,积累了一定的实践经验。根据PLC的CPU状态来进行划分。自动打包机PLC控制系统的常见故障可分两类:一类为导致CPU进入STOP状态的故障;另一类为仅引起局部设备控制故障,但CPU仍处于RUN状态。5.1 导致CPU进入STOP状态的故障诊断。
  该状态时,CPU上的LED“RUN”指示灯灭,LED“STOP”指示灯亮。通常可以采用以下常规步骤解决:
5.1.1 首先观察LED“STOP”指示灯
  LED“STOP”慢闪,表示有故障;LED“STOP”快闪,表示CPU要求全清零,再重新输入控制程序。
5.1.2 观察外部供给的220V交流电源及24V直流电源是否正常。
5.1.3 观察电源组件风扇是否正常。
5.1.4 观察电源组件上的后备锂电池是否正常。如其电量不足总量的15%,则可能造成部分程序丢失,从而造成死机。
5.1.5 CPU面板上的LED“QVZ”灯亮,表示应答延时。可能是:访问I/O板的QVZ,传输PI和通讯标志的QVZ,访问外围设备字PY的QVZ,访问扩展I/O的QVZ。对于生产过程中出现的QVZ,一般是由于I/O模块故障、扩展I/O模块故障或扩展I/O模块电源故障所造成。
5.1.6 CPU面板上的LED“ZYX”亮。表示循环超时。S5-135U的预置循环监控时间为150ms。 
5.1.7 通过编程器PG进行在线检测
5.1.7.1 中断堆栈法
  PLC在停机时,将所有故障信息均送入中断堆栈存储器I STACK,通过编程器PG与PLC联机后在线检测,可输出I STACK的两个画面。通过第一个画面“CONTROL BIT”,可了解停机前运行状态及故障信息。而第二个画面“I STACK”,只有在CPU处于STOP时才能显示。它可以显示中断点的当前信息和累加器内容及故障原因。其中从“CAUSE OF INTER”可知导致中断的原因;从“DB —NO”可知最后一次使用的数据块;从“REL—SAC”可知中断发生在该语句的前一条语句,等等。
5.1.7.2 块堆栈法
  用块堆栈法可查找程序跳转错误。由于块堆栈存有停机前被用的所有软件块,而块堆栈采用的是从下向上压入式的,最上面一行显示的是最后被执行的软件块。对于S5—135U,最上面一行显示的软件块为错软件块。5.2 CPU处于RUN状态时的故障诊断
  该状态时,CPU上的LED “RUN”长亮。该类故障的发生,只会导致局部设备的控制失灵。针对该类故障有两类诊断方法:常规诊断和PG在线诊断。

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